揚子江藥業集團星火QC小組成立于2009年,現有成員8名。自成立之后,這個小組完成了多項QC攻關項目,為改進和提升生產工藝、確保產品質量奉獻了火熱的青春,并連續多年獲得全國QC發表一等獎。
星火QC小組所屬的固體制劑2號車間,主要產品劑型為片劑和膠囊劑。這次,小組QC活動圍繞車間的兩臺DRC1200型全自動包衣機展開。該設備由德國Dr iam公司制造,自帶具有WIP清洗功能的全孔高效包衣機。被包衣的片芯在包衣機的包衣轉鼓內作連續復雜的軌跡運動,使包衣介質經過蠕動泵和噴槍自動地噴灑在片芯表面,熱風柜按設定的程序和溫度向片床供給D級潔凈的熱風,對藥片進行干燥,使片芯表面快速形成堅固、細密、光滑、圓整的表面薄膜。該設備效率高,包衣質量好,但其輔機房在潔凈區內可能有產生粉塵的風險,且車間對防爆區面積有明確的規定,不得超過潔凈區總面積的5%。針對這一問題,星火QC小組成員展開了QC活動。
第一次開會,大家都對這一課題躍躍欲試,可又不知從哪里開始改進。看著有點迷茫的小組成員,組長成永新說:“大家不用急,萬事開頭難,我們可以從包衣機產生粉塵污染的源頭尋找解決辦法……”這番話如醍醐灌頂,讓星火QC小組成員有了信心。大家決定將包衣機輔機房移出潔凈區,通過攻關確保轉移后包衣機鍋內壓差達到與改造前相同的(-1.5±0.5)mbar。
針對該方案,小組成員開啟頭腦風暴。他們例舉了3個轉移地點,夜以繼日繪制圖紙,圍繞對其他設備的影響、工作量、兩臺包衣機輔機之間相互影響、對風量的影響4個方面,分析3個轉移地點的優缺點,最終決定將包衣機輔機房轉移至3樓。該方案不會對其他設備造成污染與交叉污染,也不會影響互相的排風,但卻需增加進風與排風管道長度與彎道數量,有可能對包衣機鍋內壓差造成影響,從而影響除塵效果。另外,設備轉移后將直接暴露在廠房外,溫濕度變化范圍大,會對設備造成損害。就這樣,又一輪攻堅戰開始了……
星火QC小組成員根據夾層實際情況,選擇合適直徑的出風管道,設計了3種不同的管道分布圖,并根據現場管道分布情況、施工難度,最小程度地減小對風量的影響,同時增大風機頻率,以增加風量。管道架設完成后,大家連續蹲點7天、每天3次、每次間隔3小時對風量進行測算,觀察其數據是否平穩。經過對風機頻率的調整,測算證實其排風量穩定,且在風量范圍內。
在方案實施后期,暴露于外的設備需搭建彩鋼房,雖然請了專業施工人員,但星火QC小組成員還是在工作之余加入到搭建監督工作中,從而加快了工程進度,彩鋼房的質量也得到了保證。經過3個月的監控,彩鋼房不僅能有效控制輔機房內的溫濕度,而且還使輔機無生銹現象。
本次攻關課題歷時13個月完成,并獲得國家發表一等獎。
對星火QC小組成員來說,每一次的課題攻關都是一次不畏困苦、迎難而上的征程,“誓可燎原”的“星火精神”也在這一次次的跋涉中得以傳遞和發揚。
http://epaper.cqn.com.cn/article/476257.html
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